————上煙集團上海卷煙廠物流車間精益生產(chǎn)小記
上海煙草集團有限責任公司上海卷煙廠物流車間787號地塊煙絲庫區(qū)采用箱式儲絲生產(chǎn)模式,這種生產(chǎn)模式自動化程度高、靈活性強,可實現(xiàn)不同種類牌號煙絲的快速切換。
在生產(chǎn)運輸過程中出現(xiàn)煙絲“跑冒滴漏”在所難免,但隨著企業(yè)的發(fā)展壯大,物流車間投料批次不斷增加,庫區(qū)落地物料問題日益凸顯。物流車間對每天清掃出來的落地煙絲進行稱重記錄,發(fā)現(xiàn)每月的落地物料數(shù)量不小。
“這部分落地物料無法作為回用煙絲進行回摻,只能完全報廢,造成了很大浪費,想想就讓人心疼?!蔽锪鬈囬g一位工作人員說道。
針對這種情況,從2015年2月開始,上海卷煙廠物流車間下定決心,采取系列措施,啃下“硬骨頭”,做好精益生產(chǎn)。
他們實行生產(chǎn)設備聯(lián)動機制,運用“大數(shù)據(jù)分析”方法,對1、2、3號線的流量稱重區(qū)、布料區(qū)以及后續(xù)翻箱區(qū)、喂料區(qū)進行詳細的跟蹤統(tǒng)計。根據(jù)統(tǒng)計結(jié)果分析,布料區(qū)和投料區(qū)集中了整個煙絲庫區(qū)80%以上的落地物料,被列為2015年精益管理重點改進區(qū)域。
他們成立機電復合專家團隊,從細微處入手,通過對物流車間存在問題進行逐一查找,細致分析導致煙絲外溢的多種因素,有針對性地采取合理疏導氣流、縮小落料斗口徑、提高煙絲定位精度、采用導軌式擋料帶進行密封等措施,減少了煙絲落地的數(shù)量和頻次。
目前,改進方案在成品布料1號線道已初顯成效,單道落地物料由原來的9.6公斤/周降低到現(xiàn)在的2.4公斤/周。下一步,他們將進一步完善改進方案并逐步推廣。優(yōu)化方案推廣后,單是精益物流生產(chǎn)鏈每年可為上海卷煙廠節(jié)約落地煙絲上萬公斤。
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